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2018年6月3日羅茨風(fēng)機吊至實驗現(xiàn)場,利用錦工風(fēng)機現(xiàn)有基礎(chǔ)進行安裝。2018年7月2日對電機進行了單試,經(jīng)測量電機最大振動值達到12.4mm/s,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)電機地腳螺栓東北角墊鐵處有0.2mm間隙。對墊片進行調(diào)整、墊實,聯(lián)軸器對中連接后,于2018年7月3日進行現(xiàn)場第一次機組整體試車,試車時間為12:00~18:30,共計6.5h,羅茨鼓風(fēng)機振動趨勢從高到低,再從低到高,羅茨鼓風(fēng)機最大振動值為5.7mm/s,軸承溫度最大值為45℃,電機振動值一直偏高,最大值為7.6mm/s。
經(jīng)分析及檢查,確認振動原因如下:
上述問題處理后于2018年8月2日對羅茨鼓風(fēng)機 http://slingmedia.com.cn/ 再次進行帶負荷試車,試車時間為13:00~15:00,共計2h,風(fēng)機最大振動值為3.1mm/s,電機最大振動 值為2.2mm/s,進口側(cè)軸承最高溫度為40℃,出口側(cè)軸承最高溫度為28℃,進出口壓差最大值為0.9MPa,進出口介質(zhì)溫升最大值為18℃,羅茨鼓風(fēng)機機械性能指標滿足生產(chǎn)要求。
2018年9月18日因天然氣短缺,裝置按計劃提前進行冬季停工。在停車過程中,氮氣羅茨鼓風(fēng)機用于大氮循環(huán)烘爐、大氮循環(huán)降溫及小氮循環(huán)降溫等過程,共計87h,除軸封存在泄漏以外,其他指標均滿足生產(chǎn)要求。 通過運行測試得知,電機最大振動值為2.6mm/s,羅茨鼓風(fēng)機進氣側(cè)最大振動值為2.5mm/s,出氣側(cè)振動最大值為2.9mm/s,后軸承最高溫度為41℃,前側(cè)軸承最高溫度為36℃,羅茨鼓風(fēng)機進出口介質(zhì)最大溫升為21℃,進出口壓差最大值為0.07MPa,除羅茨鼓風(fēng)機兩端軸封存在一定泄漏以外,其余指標均滿足生產(chǎn)要求。
羅茨鼓風(fēng)機兩端軸封為迷宮式密封,在機組停車狀態(tài),軸封兩側(cè)存在較大泄漏,當(dāng)機組運行時泄漏量減小,為降低介質(zhì)泄漏對環(huán)境及安全造成的影響,首先將原封閉式隔音棚改為敞開式隔音棚,其次在開機準備階段,當(dāng)羅茨鼓風(fēng)機氮氣充壓壓力達到0.05~0.070MPa時,停止充壓,進行啟機,在運行過程中再對系統(tǒng)充壓,以提高羅茨鼓風(fēng)機入口壓力。經(jīng)測算在運行中兩側(cè)軸封泄漏量共計約200m3/h,該泄漏量在可接受的范圍。為減小軸封泄漏量,對羅茨鼓風(fēng)機迷宮密封梳齒尺寸可進一步進行優(yōu)化設(shè)計。
通過運行考核證明:改型羅茨鼓風(fēng)機設(shè)備故障率低,軸封不易損壞、壽命長,機組可靠性高,從而保證了設(shè)備長周期運行,羅茨鼓風(fēng)機改型獲得成功。
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